Apollo 5
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| Missionsemblem | |||
|---|---|---|---|
| Missionsdaten | |||
| Mission | Apollo 5 | ||
| NSSDCA ID | 1968-007 | ||
| Mondlandefahre | LM-1 | ||
| Tragerrakete | Saturn I-B, Seriennummer SA-204 | ||
| Besatzung | keine | ||
| Start | 22. Januar 1968, 22:48:09 UTC | ||
| Startplatz | Cape Canaveral Air Force Station, LC-37B | ||
| Landung | |||
| Flugdauer | 11 h 10 min | ||
| < Vorher / nachher > | |||
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Apollo 5 war ein unbemannter Testflug im Rahmen des Apollo-Programms. Hauptziel war die Erprobung der Mondlandefahre (LM fur Lunar Module), die zum ersten Mal im Weltraum getestet wurde. Die interne Projektbezeichnung war AS-204.
Tragerrakete war jene Saturn IB, die im Januar 1967 bei einem Bodentest verwendet worden war, bei dem drei Apollo-Astronauten in der Kapsel durch Feuer ums Leben gekommen waren; nachtraglich als Apollo 1 bezeichnet. Die eigentliche Rakete war bei dem damaligen Brand unbeschadigt geblieben und konnte mit einem Jahr Verspatung endlich verwendet werden. Das LM-1 war steuer- und manovrierfahig, es waren aber keine Landebeine montiert. Da man im Gegensatz zu bemannten Starts keine Rettungsrakete benotigte, war die Saturn IB nur 55 Meter hoch. An der Spitze befand sich anstelle eines Apollo-Raumschiffs ein Konus, welcher vor den Tests abgeworfen wurde.
Der Start erfolgte am 22. Januar 1968 und die Rakete arbeitete fehlerlos. In einer erdnahen Umlaufbahn wurde die Mondlandefahre von der zweiten Stufe getrennt. Dann sollte das Triebwerk der Abstiegsstufe das LM in eine hohere Umlaufbahn bringen. Als es gezundet wurde, brannte dieses nicht die geplanten 39 Sekunden, sondern wurde nach vier Sekunden vom Bordcomputer vorzeitig abgeschaltet. Der Fehler lag in einem Computerprogramm, das den Motor stoppt, wenn nicht schnell genug die gewunschten Parameter erreicht werden. Die Ursache war, dass kurz vor dem Start wegen des Verdachts auf ein undichtes Steuerventil das Verfahren bei der Kraftstoffzufuhr geandert wurde. Uber diese Anderung, die zu einer Verzogerung beim Schubaufbau fuhrte und eine Anpassung der Wartezeit bis zum Testen der Parameter erforderlich gemacht hatte, wurden die Programmierer nicht informiert.[1] Da der Motor die gewunschten Parameter nicht nach der programmierten Zeit erreichte, verwendete man das Steuerungsprogramm fur die Tests am Prufstand. Die zwei weiteren Zundungen verliefen dann erfolgreich. Nach der Trennung von der Abstiegsstufe absolvierte auch die Aufstiegsstufe einen erfolgreichen Triebwerkstest.
Nach Abschluss der Mission verblieben die beiden Teile der Mondlandefahre einige Zeit im Erdorbit und vergluhten unabhangig voneinander in der Atmosphare, die Aufstiegsstufe am 24. Januar und die Abstiegsstufe am 12. Februar 1968.
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Das Mondlandemodul LM-1 bei den Startvorbereitungen
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Apollo 5 vor dem Start
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Start der Saturn IB
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- NASA: Missionsubersicht (englisch)
- Weiterfuhrender Artikel: Apollo 5
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- | Don Eyles: Tales From The Lunar Module Guidance Computer. In: 27th annual Guidance and Control Conference. American Astronautical Society, 6. Februar 2004, abgerufen am 19. Dezember 2019.